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降低電動浮球液位變送器故障率

【摘要】通過將電動內(nèi)浮球大角度改裝為小角度,解決電動內(nèi)浮球大角度摩擦力大、故障率高、液位顯示不直觀等問題,使液位顯示更直接、更準(zhǔn)確。
  我公司常減壓裝置有十臺電動大角度內(nèi)浮球,由于其連動機構(gòu)復(fù)雜,摩擦力大,測量滯后,故障率高,嚴(yán)重時 7 ~ 8 次 / 月,操作工無法了解實際液位,給工藝操作帶來很大隱患。為了保證裝置的安全、平穩(wěn)運行,我們必須解決浮球液位控制器故障率高的問題。

 降低電動浮球液位變送器故障率

一、電動內(nèi)浮球工作原理:
 電動浮球液位變送器由測量傳感機構(gòu)和電動變送兩大部分組成。測量傳感元件為圓球型浮球。由于變送器采用平衡桿和平衡錘構(gòu)成的力矩平衡機械,因此浮球可以自由的隨液位的變化而升降。當(dāng)液位改變時,浮球的位置發(fā)生變化,帶動主軸轉(zhuǎn)動,主軸與表頭角位移傳感器輸出軸相連接,角位移傳感器將浮球隨液面的變化轉(zhuǎn)換成電信號,由表頭內(nèi)部的電子電路將此信號轉(zhuǎn)換為與液面變化成正比的標(biāo)準(zhǔn)電流信號。這樣,在現(xiàn)場不僅可直接在表頭上觀察到液面變化的情況,同時遠(yuǎn)距離傳輸至控制室。對于不同比重的液體,由于浮力不同,可調(diào)整平衡錘在平衡桿上的位置,便可達到測量目的。
 
二、電動內(nèi)浮球常見故障及判斷
 
1、液位變化,變送器輸出軸沒有轉(zhuǎn)動首先檢查主軸的密封是否過緊,如果是,適當(dāng)調(diào)整填料壓蓋,反之檢查主軸與角位移傳感器輸出軸連接是否牢固,如果是,重新連接固定。
 
2、無輸出信號說明電源故障或電源極性接反或電源線斷開。
 
3、變送器失去作用,指示零位不變化出現(xiàn)問題的原因可能有:

(1)電子線路故障。

(2)浮球漏。

 降低電動浮球液位變送器故障率

4、液位變化,但反饋不靈敏,測量滯后
 
(1)輸出軸的密封緊。
(2)連動機構(gòu)摩擦力大。
  我們對已經(jīng)拆下來的舊浮球變送器解體,研究內(nèi)部機構(gòu),鎖定故障的主要原因是傳動軸和軸套之間因有雜質(zhì)介入當(dāng)溫度升高時摩擦力變大導(dǎo)致浮球活動不靈活。由此我們確定產(chǎn)生問題的主要原因為連動機構(gòu)復(fù)雜,摩擦力大。
 
三、制定對策:
 
1、檢修期間現(xiàn)場檢查,通過適當(dāng)調(diào)整填料壓蓋、增加潤滑油脂減少摩擦力,使變送器輸出軸轉(zhuǎn)動靈活。
 
2、將電動浮球大角度改裝為小角度:
 
(1)在安裝前,首先應(yīng)根據(jù)變送器的結(jié)構(gòu)特點并考慮到日后操作、觀察、檢修的方便來確定變送器的安裝方向。
 
(2)首先將浮球和球桿旋緊后焊牢,將球桿旋入螺紋套內(nèi),注意安裝時一定要使球桿端部頂進主軸并旋緊球桿后,再將螺紋套兩側(cè)的頂絲擰緊,使其緊緊頂在球桿上。
 
將平衡桿裝入牙嵌結(jié)合子的方孔內(nèi),旋緊頂絲固定平衡桿,移動平衡錘的位置,調(diào)至平衡的***佳狀態(tài),固定平衡錘。
 
(3)安裝表頭,要求連接件一定要牢固,并進行聯(lián)校
 
結(jié)束語:
 改造后的電動小角度內(nèi)浮球運行一年來未出現(xiàn)故障,為裝置安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。我們在以后的工作中還要繼續(xù)攻關(guān),增加專業(yè)、系統(tǒng)培訓(xùn),注重解決現(xiàn)場實際問題。
  系統(tǒng),需要統(tǒng)籌考慮、合理選型。應(yīng)針對具體工程的用水情況進行水 中貫徹節(jié)水原則,綜合采取各類有效的節(jié)水措施,從目前的國標(biāo)規(guī)范務(wù)流程分析,繪制合理水務(wù)流程圖,節(jié)省不必要的蒸發(fā)損失,提高水 要求和廢水回收率看,耗水指標(biāo)已經(jīng)達到了國內(nèi)較為先進的水平,筆的梯重復(fù)利用率。本文提到的電廠實例結(jié)合工程的實際情況,在設(shè)計 者認(rèn)為,本文的節(jié)水措施和方案可作為國內(nèi)其他電廠借鑒。

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