磁翻板液位計在液位測量中是***受歡迎也是采用率***高的測量儀表,在化工安裝中常見用于現(xiàn)場液位顯示,可配合傳感器運用,將液位信號遠(yuǎn)傳只控制室,方便員工停止操作。
某自然氣污染安裝中,污水罐用來別離輕烴和游離水,將水排到排污池內(nèi)停止沉降,輕烴經(jīng)過泵增壓外輸,該容器設(shè)有兩臺磁翻板液位計,在運轉(zhuǎn)進(jìn)程中,水液位計顯示不。
本文通過分析與現(xiàn)場檢驗,找到了導(dǎo)致該問題的原因,并發(fā)現(xiàn)解決的方法。
某油氣加工安裝中污水罐用來別離污水與重?zé)N,員工將水外排到排污池內(nèi)停止沉降,輕烴經(jīng)過泵增壓外輸。在運轉(zhuǎn)進(jìn)程中,水液位顯示不,無法停止液位的自動調(diào)理,給崗位員工操作帶來困難,不但加大了休息強度,嚴(yán)重狀況時會形成液位過低,導(dǎo)致輕烴流失排放至排污池內(nèi),形成凈化環(huán)境,而且發(fā)生了較大的平安隱患。
在介紹磁翻板液位計的工作原理前,我們先了解下磁翻板液位計的整體結(jié)構(gòu),如下圖,圖中序號所指分別代表:①指示器;②磁浮子;③浮筒;④連接法蘭;⑤排污閥。
磁翻板液位計原理及特點:
原理:磁翻板液位計可以說是基于連通器和磁性耦合原理工作的。若被測容器中的液位發(fā)生改變時,浮筒內(nèi)的磁性浮子也隨之上下浮動,浮子內(nèi)的磁鋼通過磁性耦合驅(qū)動浮筒外部的磁性翻片翻轉(zhuǎn)180°,翻片兩面分別涂有不同顏色(通常為紅色和白色),以指示液位的位置。一般地,當(dāng)容器內(nèi)液位上升時,翻片呈紅色,當(dāng)容器內(nèi)液位下降時,翻片由紅色轉(zhuǎn)變?yōu)榘咨?,由此不難理解,指示器的紅白交界處就是容器內(nèi)液位的實際高度。
特點:合適腐蝕性介質(zhì)的液位測量。除現(xiàn)場指示還可配遠(yuǎn)傳變送器、報警(控制開關(guān)),檢測功用完全。指示新穎,讀數(shù)直觀、醒目,察看指示器的方向可依據(jù)用戶需求改動角度。測量范圍大,不受槽高度限制,指示機構(gòu)與被測介質(zhì)完全隔離,因此密封性好,牢靠性高,運用安全。構(gòu)造復(fù)雜,裝置方便,維護(hù)費用低。
1、毛病緣由剖析可導(dǎo)致液位計毛病的緣由次要有:傳感器損壞、浮子磁性生效、浮子室卡阻、浮子損壞或浮球密度不等緣由。
?。?)傳感器損壞:經(jīng)過反省現(xiàn)場液位計的磁翻柱,經(jīng)過堿性塊翻轉(zhuǎn)磁翻柱,控制室內(nèi)顯示值也分歧變化,因而掃除傳感器損壞的狀況。
?。?)浮子磁性生效:經(jīng)過反省現(xiàn)場液位計的浮子磁性,用磁性塊在浮子處上下滑動,浮子跟著升降,證明浮子有磁力,掃除這一緣由。
(3)浮子室內(nèi)有雜質(zhì)或浮子損壞:將磁翻板液位計拆下反省,同時對浮子室停止清洗,發(fā)現(xiàn)浮子室內(nèi)并無雜質(zhì)。反省浮子自身時,發(fā)現(xiàn)內(nèi)側(cè)破損破綻,放到水里漸漸的沉到上面去了。聯(lián)絡(luò)廠家重新制造一個的浮子停止改換后,恢復(fù)裝置。
(4)浮子破損:裝置后反省仍呈現(xiàn)液位顯示仍不:將污水液位控制在20%(現(xiàn)場是28cm)一人在現(xiàn)場,一個人在控制室,一人在排污池,看液位抵達(dá)28cm時,排污池內(nèi)有無輕烴排出。在液位抵達(dá)60cm的時分排污池就有細(xì)微輕烴流出,我們馬上手動封閉調(diào)理閥,懷疑浮子卡住了導(dǎo)致無法測量到真實液位,調(diào)理閥不斷處于開的位置,但用磁玦在磁翻板液位計浮子處上下滑動,浮子跟隨挪動,證明浮子沒有卡住。
(5)浮球密度不:找到通明玻璃容器,將容器內(nèi)注入一半污水罐內(nèi)取樣的輕烴,一半注入水液位計取樣的游離水,待沉降后分層,將浮子放于玻璃容器內(nèi)。浮子的地位位于分界處以上烴的局部,我們判別浮子的密度制造過小,導(dǎo)致水液位測量值較高,調(diào)理閥全開后,形成輕烴流失,水的密度就會大,沉降工夫短,水的密度就會小一些。
2、處理措施
生產(chǎn)廠家對將原有的浮球停止了測量,經(jīng)過計算(m=pV)預(yù)算密度值,密度約為0.90g/cm3,與設(shè)計值相反,廠家停止溝通研討后,猜想能夠是由于自然氣來氣組分發(fā)作改動,用密度儀停止檢測沉降一段工夫后的游離水和輕烴,密度辨別為0.98g/cm3和0.88g/cm3,均比設(shè)計值高出0.05g/cm3,因而判別自然氣組分改變形成介質(zhì)密度變化,浮子的密度不在適用該兩種介質(zhì),應(yīng)重新制造浮子,密度取兩個測量值的兩頭值,我們***終定密度值為0.93g/cm3。依據(jù)后果做出新的浮球恢復(fù)裝置。再次反省后,液位顯示正常,污水罐水液位可自動調(diào)理。
磁翻板液位計在實際應(yīng)用過程中常會有故障發(fā)生,而導(dǎo)致這些故障的原因多種多樣,有的是由單個部件故障引起,有的是由多個部件同時發(fā)生故障所致。下面,就磁翻板液位計在應(yīng)用過程中的常見故障及其原因分析如下:
故障一、就地顯示正常,遠(yuǎn)傳出現(xiàn)異常
原因分析:
一般來說,造成這種故障原因有多種,下面幾種是比較常見的原因:
1、電阻虛焊。
2、壓力超出額定值,致使開關(guān)受損。
3、國產(chǎn)玻璃管干簧管易碎,干簧管短路或者開路,致使遠(yuǎn)傳出現(xiàn)異常。
4、在介質(zhì)溫度過高的情況下,金屬薄片受熱膨脹,因干簧管的金屬觸點間隙較小,易出現(xiàn)閉合狀態(tài)。
故障二、遠(yuǎn)傳顯示正常,顯示面板出現(xiàn)異常
造成這種故障的原因通常有以下幾種:
1、顯示面板有水或灰塵等雜質(zhì)滲入,致使翻片難以翻轉(zhuǎn)。
2、浮筒與顯示面板之間有距離較大,浮子的磁鋼驅(qū)動力不足,致使翻片不翻轉(zhuǎn)。
3、翻片與導(dǎo)軌間的存在間隙過小等設(shè)計不合理問題,從而導(dǎo)致摩擦力過大,翻片不翻轉(zhuǎn)。
4、翻片中磁鋼的磁力過小或消失,致使翻片出現(xiàn)不翻轉(zhuǎn)或翻轉(zhuǎn)異常的現(xiàn)象。
5、由于環(huán)境溫度過低,致使浮子因介質(zhì)結(jié)冰無法移動,翻片不能正常顯示液位。
故障三、遠(yuǎn)傳和磁翻板都不動
這種故障現(xiàn)象通常就是浮子異常導(dǎo)致,主要有以下兩種表現(xiàn):
現(xiàn)象一、由于浮子損壞,致使顯示面板指示不正確
導(dǎo)致磁翻板液位計里的浮子受損的原因,通常有以下幾種:
1、由于浮子的強度設(shè)計不對,致使受到壓力時向里面凹陷、變癟。
2、焊接處沒焊透或漏焊,致使浮子受到壓力時焊縫裂開,浮子進(jìn)水。
3、浮子因使用時間過長或者在高溫下長期使用,出現(xiàn)退磁現(xiàn)象,而無法正常使用。
4、由于浮子中的磁鋼松動,致使浮子不能正常工作。
現(xiàn)象二、由于浮子被卡,致使顯示面板指示不準(zhǔn)確
導(dǎo)致磁翻板液位計里的浮子被卡住的原因,常見的有以下幾種:
1、環(huán)境溫度過低,浮子因介質(zhì)結(jié)冰而無法正常移動。
2、浮筒的安裝角度小于87度,因浮筒傾斜,浮子的上下移動受到影響。
3、浮子因自身磁性吸附鐵屑或其它污物,致使浮子被卡不能正常移動。
4、因密封不嚴(yán),浮子被滲入的雜質(zhì)卡住,致使浮子不能上升或下降。
所謂找到了原因,問題也就解決了一半。通過上面對磁翻板液位計常見故障的分析,基本就找到了解決問題的辦法,我們可以根據(jù)出現(xiàn)的故障及其原因,有針對性地加以處理。
總結(jié):經(jīng)過分析及各項排查,找到了導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因是自然氣組分變化,使了污水罐中烴和水的密度發(fā)生變動,***終導(dǎo)致浮子的密度不在適用于兩種介質(zhì),磁翻板液位計顯示不。為保證測量值真實,油氣加工類安裝,應(yīng)每年對介質(zhì)組分停止取樣化驗,一旦組分發(fā)作較大改動,浮子的密度也應(yīng)隨時調(diào)整。