空分系統(tǒng)低溫液位計 非正常波動的分析與處理
摘要:分析了空分系統(tǒng)低溫液位計非正常波動現(xiàn)象及原因,提出了解決方法及注意事項。處理后液空液面的波動值降低了16倍,主冷的波動降低了3/4。
1、概述:
在空分系統(tǒng)生產(chǎn)過程中,經(jīng)常會遇到低溫液體液位計劇烈波動、工況無法穩(wěn)定的情況。通常的做法是將正壓側取樣管路切換到備用支路,然后將原管路通過吹除的方法進行處理后備用;另一種做法是用干燥的空氣氣源進行反吹后投人使用。這些方法一般能臨時穩(wěn)定液位,但時間稍長,液位波動又會重新出現(xiàn)。
低溫液位計在空分工藝過程控制中舉足輕重,液位不穩(wěn)定,空分工藝過程就不穩(wěn)定,比如液空液位計顯示主冷液面和氫餾分的穩(wěn)定與否。主冷液面不穩(wěn)定將影響吸入空氣量,進而影響蒸發(fā)量的穩(wěn)定,從而干擾帶氫系統(tǒng)的穩(wěn)定,而氫系統(tǒng)的不穩(wěn)定反過來又會影響主塔的工作狀態(tài)。同樣,粗氫II系統(tǒng)的粗氫液面不穩(wěn)定,同樣會對粗氫I的氧、氫粗分離帶來不利影響,從而波及餾分的穩(wěn)定,進而影響主塔的工作狀態(tài)。
公司的20 000 Nm3/h等級制氧機組于2005年投產(chǎn),該機組采用分子篩流程、膨脹空氣進下塔的全低壓無氫制氫工藝。自投產(chǎn)至今,下塔液空液位波動非常大,以600 mm為控制目標液位,其標準偏差78. 6 mm(***高液位可以達到900 mm,較低液位可以達到300 mm ),導致主冷液位也波動非常劇烈,以3 000 mm為控制目標液位,其標準偏差157. 8 mm(***高液位3 400 mm,較低液位2 600 mm,其間還必須加上調(diào)節(jié)閥閥位限制功能,否則波動更大。本文從不同方面分析了可能的原因,并經(jīng)過多次嘗試解決,提出了熱不平衡機理的假設,基于此假設形成了輔助加熱法AHM ( Auxiliary Heating Measure)解決方案,運用后穩(wěn)定了所有的低溫液面,使該機組的各項指標均超過了設計標準,為公司空分系統(tǒng)的節(jié)能增效找到了新的途徑。
2、問題分析:
2.1、排查:
針對下塔液空液面計非正常波動,首先需分析工藝和儀表,以確定是否反映真實波動,然后才能根據(jù)原因制定相應的對策。
(1)排除v1調(diào)節(jié)閥和儀表的問題。公司先后建有六套制氧機組,除該套外,其余均未發(fā)生如此劇烈的液空波動。因此,多數(shù)意見傾向于調(diào)節(jié)閥和儀表出現(xiàn)問題的可能性較大。通過現(xiàn)場調(diào)校調(diào)節(jié)閥和更換彈簧,解決了v1調(diào)節(jié)閥在20%開度左右輕微喘動的現(xiàn)象,但是下塔液空液位波動沒有明顯改善;然后對壓差式液位計更換和調(diào)試,波動仍然不見有效改觀。據(jù)此可判斷,調(diào)節(jié)閥和壓差式液位計存在問題的可能性較小。系統(tǒng)表現(xiàn)為氧的產(chǎn)出基本沒有問題,但氫系統(tǒng)不穩(wěn)定,時常會出現(xiàn)氮塞情況,整體空分操作難度大,工況不易穩(wěn)定。
(2)懷疑空壓機的壓力調(diào)節(jié)有問題,可能是吸人空氣量的波動導致下塔工況不穩(wěn)定所致。但是通過下塔液空純度的分析,結合下塔阻力的變化情況,可認為在篩板塔上出現(xiàn)問題的可能性較小,基本不存在落液的條件。
(3)懷疑整體工藝熱平衡的問題。由于該設備的板式換熱器是氣液混合式,中壓氧的汽化是在板式過程中完成的,在選型時板式換熱能力相對富裕量較小,因此板式中部溫度存在一定的起伏(一98 °C-一110°C )。但即使降低空分總的負荷量到90 %,仍然無法改變其液面波動的事實,只是略微減輕而已。
通過咨詢設備廠家現(xiàn)場服務人員,認為有可能是下塔壓力較低所致,導致閥前后壓差不足。但V1閥門在氫系統(tǒng)未投人使用前開度約為50%,投人使用后開度平均在30%左右。因此,該原因的可能性不大,但仍然通過提升下塔壓力至0. 46 MPaG來試驗,結果與0. 44 MPaG的壓力運行效果一樣。
2.2、原因分析:
作者注意到一個現(xiàn)象,就是每次開車后液空液面出現(xiàn)幾天穩(wěn)定,而后就波動如初了。根據(jù)這一現(xiàn)象,懷疑是液空液位計下取液管出了問題,但整個塔基溫度穩(wěn)定,大范圍出現(xiàn)溫度場異常的情況基本不可能發(fā)生。然后檢查加熱塊的工況,無論電壓還是電阻均未發(fā)現(xiàn)工作異常,因此重點從加熱塊周圍的熱負荷進行分析,以期找出具體原因。
圖1低溫液位計配置圖
圖1為低溫液位計配置圖。如圖1所示,液空液位計的下取液管配備電加熱塊,同時還有液封。電加熱塊可以使到達其作用范圍的低溫液體汽化,形成前端是低溫液體后端是氣體的氣液兩相相對穩(wěn)定的過程。如果加熱塊的周圍溫度場較低或加熱塊不足以提供足夠的熱量,就有可能出現(xiàn)低溫液體涌過加熱塊,到達液封側,加之液封側可能出現(xiàn)變形,有可能在加熱塊與液封之間形成氣泡。該氣泡在周圍環(huán)境的作用下可能頻繁破裂和生成,導致下取液管的壓力顫振,從而出現(xiàn)液面波動。
從圖1也可見,正常情況下在加熱塊與下塔之間應該是低溫液態(tài)富氧空氣,而加熱塊與液封之間應該是氣態(tài)富氧空氣。這樣,差壓變送器就可以準確地測量出低溫液體的高度。但如果加熱塊工作不正?;蚱渲車鷾囟葓鲚^低,熱平衡就會偏移至液封處。更壞的情況是,如果低溫液體越過加熱塊到達液封處,那么,所測出的液位將比實際液位值低h, ,但當h,值變?yōu)?時,測量值就與真實值相等,如圖2所示。而如果加熱塊后至液封之間的周圍環(huán)境溫度場是不穩(wěn)態(tài)場,即其溫度范圍在一183℃左右,就可能由于加熱塊的加熱作用和周圍環(huán)境的冷卻作用而頻繁出現(xiàn)氣泡產(chǎn)生和破滅的過程,從而導致液位波動。波動的范圍決定于溫度場的分布,一般而言,溫度梯度小,波動范圍大,而溫度梯度大,波動范圍小。
圖2低溫液體越過加熱塊到達液封外示意圖
3、解決措施:
以上分析可見,由于液位波動受加熱塊溫度場分布支配,液位計顯示的波動并不代表真實液位的波動,并出現(xiàn)每次開車液位會先穩(wěn)定一段時間,然后產(chǎn)生波動的現(xiàn)象。
解決這個問題有兩種辦法,是通過扒塔重新配置管路和加熱塊,改變溫度場徹底解決該問題,第二是僅改變該管路里的溫度場,使其汽液相交面移動并穩(wěn)定在加熱塊處。若選擇種,隨著空分系統(tǒng)服務時間的增加,加熱塊附近的溫度場仍然可能變得不可控制,出現(xiàn)波動的可能性依然存在;若選擇第二種,可加輔助氣源輔助其達到熱平衡,該方法用較少的投資和費用就能解決問題。
當通人外界氣源時,通人介質(zhì)的量、品質(zhì)和壓力需要慎重選擇以確保液位值的真實性。通人壓力過高、量過大,會導致取液下閥的加熱器前的液體蒸發(fā),導致過量的外界氣體涌人下塔,造成塔體內(nèi)工藝介質(zhì)被污染,還會導致測量值超限,無參考價值。實踐證明,通人管內(nèi)的氣量在原有液位測量值的基礎增加適當?shù)母郊又担妥阋詽M足工藝要求。介質(zhì)的選擇具體要求有:
(1)介質(zhì)冷凝溫度低,可在與液空接觸的氣液兩相界面上形成一個較緩慢的傳熱傳質(zhì)區(qū)域,形成適合周圍環(huán)境的溫度場,就不易出現(xiàn)頻繁的氣泡產(chǎn)生和破滅現(xiàn)象,也就穩(wěn)定了液面。
(2)介質(zhì)須無水分,否則會在下塔管路中形成凍堵,給空分系統(tǒng)的安全造成不可逆轉(zhuǎn)的影響。
(3)介質(zhì)壓力要比所需注人的環(huán)境壓力大一定值,還需保證其壓力的相對穩(wěn)定。
(4)介質(zhì)不能對所要配合的液面產(chǎn)生大面積污染,否則導致純度不合格或產(chǎn)生安全隱患。
通過實驗獲知的數(shù)據(jù)表明經(jīng)處理后液空液面的波動值降低了16倍,主冷的波動降低到原先的1/4左右。其間對來自液位的信號給予相應的技術處理,通過變PID控制方法,依據(jù)不同的液位和閥位調(diào)整開度,確立了一種經(jīng)驗算法,可以保證主冷液面在整個空分工藝過程中偏差在土50 mm以內(nèi),這種改進也有效緩解了下塔液空液面的波動情況。表1是改進前后數(shù)據(jù)的對比。
同理,對粗氫n的液面也采用了類似處理,原先有毛刺和突跳的液面波動也變得平滑??辗止に囘^程的整體工況變得非常穩(wěn)定,抗沖擊性能大大加強,液氫產(chǎn)量從500 Nm'/h提升到810 Nm'/h,氧提取率上升了0. 2%。
4、結束語:
通過對問題的分析處理可知,在空分系統(tǒng)設計和施工中一定要重點關注加熱塊周圍的溫度場,加熱塊的配置位置和液封的位置不能隨意,否則會引起液面波動,影響整個空分工藝過程的穩(wěn)定,使操作難度增大,經(jīng)濟效益下滑。