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磁翻板液位計(jì)測量油田加熱爐水位問題

磁翻板液位計(jì)可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設(shè)備的介質(zhì)液位檢測。具有的可靠性和抗腐蝕性,在各行各業(yè)的應(yīng)用非常廣泛,就比如在石化行業(yè),磁翻板液位計(jì)就對此來說非常重要,無論是***初環(huán)節(jié)的原料儲罐,還是中間環(huán)節(jié)容器的液位測量,還是***終成品的容積測量都有磁翻板液位計(jì)的應(yīng)用,而且還相當(dāng)重要,下面我就來針對磁翻板液位計(jì)在使用過程中一般會出現(xiàn)的堵塞問題進(jìn)行一下分析

磁翻板液位計(jì)測量油田加熱爐水位問題
 
針對油田加熱爐磁翻板液位計(jì)堵塞問題,制定了應(yīng)對措施,并開展了大量現(xiàn)場試驗(yàn)。通過擴(kuò)大連通管徑并安裝隔離控制閥門、增設(shè)穩(wěn)定缸、實(shí)行雙液位計(jì)并聯(lián)讀數(shù)、安裝排污沖洗閥門、利用采暖水改造沖洗流程,逐步完善液位計(jì)運(yùn)行狀況,實(shí)現(xiàn)了定期在線沖洗液位計(jì)。液位計(jì)清理周期從3 天逐步延長至3 個月,保證了加熱爐平穩(wěn)運(yùn)行,取得了年節(jié)水306 t、節(jié)氣15 552 m3的良好節(jié)能效果。
 
 
 
1 應(yīng)對措施
 
 
 
如何避免液位計(jì)堵塞和減少對發(fā)生堵塞的液位計(jì)進(jìn)行清理的工時,從而實(shí)現(xiàn)真實(shí)監(jiān)測爐體水位,減輕員工勞動強(qiáng)度目的, 利用PDCA 過程控制方法, 明確了問題結(jié)癥, 由癥結(jié)入手分析了主要原因,制定了應(yīng)對對策并付諸實(shí)施。
 
 
 
1.1 擴(kuò)大連通管徑安裝隔離閥門
 
 
 
利用加熱爐檢修期間進(jìn)一步改造液位計(jì)的結(jié)構(gòu),將液位計(jì)與爐體之間連通管由原來的φ 16 mm更換為φ 20 mm 的管段,并安裝2 個隔離球閥。通過關(guān)閉液位計(jì)上下聯(lián)通管上加裝的球閥,實(shí)現(xiàn)液位計(jì)與爐體隔離,減小拆卸液位計(jì)操作對加熱爐真空度和爐內(nèi)水位的影響。
 
 
 
對于發(fā)生故障堵塞的液位計(jì),可以通過隔離閥隔離拆卸, 避免了加熱爐由于拆卸液位計(jì)需要停爐、排水的過程;同時,重新回裝液位計(jì)以后,也免去了重新加水,再次做真空的現(xiàn)狀,可以有效保障加熱爐不受液位計(jì)拆卸的影響。
 
 
 
1.2 液位計(jì)本體改造增設(shè)穩(wěn)定缸
 
 
 
通過一段時間的運(yùn)行和現(xiàn)場實(shí)際操作,發(fā)現(xiàn)液位計(jì)清理時還需長時間停爐給爐水降溫。于是又提出進(jìn)一步改造方案,拆除了原液位計(jì),通過法蘭連接,在原液位計(jì)處安裝1 個高600 mm,直徑150 mm主穩(wěn)定缸,增強(qiáng)液位計(jì)部分容納雜質(zhì)的能力。同時在缸體下部法蘭外側(cè)安裝2 塊活動磁鐵,利用磁性誘導(dǎo)鐵質(zhì)沉降進(jìn)行吸附的原理,讓水中的金屬氧化物在進(jìn)入液位計(jì)之前先在主穩(wěn)定缸沉淀,控制減少進(jìn)入液位計(jì)雜質(zhì)的數(shù)量。增設(shè)了穩(wěn)定缸以后,大大延長了液位計(jì)清理周期,由加裝磁鐵吸附裝置以后的10 d 延緩至20 d 左右。大部分雜質(zhì)沉淀受磁極吸附的影響,沉積在穩(wěn)定缸內(nèi),可以有效緩解液位計(jì)堵塞的狀況;同時,穩(wěn)定缸還有另外一個優(yōu)點(diǎn),當(dāng)液位計(jì)堵塞以后,需要拆卸液位計(jì)時,穩(wěn)定缸與液位計(jì)都帶有隔離閥,拆卸時可將穩(wěn)定缸和液位計(jì)隔離,通過穩(wěn)定缸底部放水閥門,將缸內(nèi)爐水放出,不必再像以往清理液位計(jì)時需要等爐水降低至安全溫度再操作,大大節(jié)省了液位計(jì)沖洗維護(hù)時間。
 
 
 
1.3 對穩(wěn)定缸式液位計(jì)重新設(shè)計(jì)
 
 
 
針對原廠設(shè)計(jì)的單臺液位計(jì)故障,決定在穩(wěn)定缸上加裝雙液位計(jì),在主穩(wěn)定缸左、右兩側(cè)各連接1 臺磁翻板液位計(jì)。當(dāng)1 臺液位計(jì)出現(xiàn)堵塞隔離拆卸時,開啟另1 臺液位計(jì),讓其進(jìn)行工作。這樣沖洗清理液位計(jì)的過程將更加安全,不會出現(xiàn)監(jiān)測盲區(qū),保障了加熱爐的正常運(yùn)行。同時,雙水位并聯(lián)讀數(shù),還可以擁有多種運(yùn)行方式,小組***終的設(shè)計(jì)目標(biāo)是參照壓力容器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定中的細(xì)則,使現(xiàn)場指示和儀表信號源取值分開,達(dá)到自控和就地顯示不相互干擾的目的。改造示意圖如圖1 所示。
 
 
 
1.4 液位計(jì)本體加排污閥
 
 
 
為加熱爐液位計(jì)本體設(shè)計(jì)安裝了排污閥,員工利用手搖泵將清水通過穩(wěn)定缸上沖洗閥, 泵進(jìn)液位計(jì)穩(wěn)定缸內(nèi), 利用液位計(jì)本體上的排污閥將清水排出,達(dá)到?jīng)_洗效果。改造設(shè)備如圖2 所示。這樣改造以后, 液位計(jì)的沖洗清理可不必拆卸, 節(jié)省了員工勞動工作量, 還可提高液位計(jì)的穩(wěn)定性,沖洗液位計(jì)的時間也大大縮短。
 
 
 
1.5 利用采暖水改造沖洗流程
 
 
 
設(shè)計(jì)了利用采暖水為液位計(jì)提供沖洗水的改造流程, 在換熱器上部開孔, 安裝短接絲扣和閥門。在加熱爐操作間內(nèi), 采暖換熱器上安裝了來水閥, 通過軟管將該絲扣和閥門分別與主穩(wěn)定缸沖洗閥門和液位計(jì)沖洗閥門連接, 實(shí)現(xiàn)正洗、反洗兩種沖洗模式, 完全取消了清理液位計(jì)時拆解、安裝的工作, 極大地降低了勞動強(qiáng)度和設(shè)備損壞率。
 
 
 
2 應(yīng)用效果
 
 
 
經(jīng)過以上一系列的改造,液位計(jì)清理周期從3 d逐步延長至3 個月。由于改造后的液位計(jì)具有沖洗、排污功能,員工通過開關(guān)閥門即可實(shí)現(xiàn)定期沖洗液位計(jì),簡單易行,液位計(jì)從未發(fā)生堵塞情況。同時,避免了頻繁拆卸液位計(jì)對燃燒器的磕碰,加熱爐本體的損壞程度也大大減小,保證了加熱爐平穩(wěn)運(yùn)行。措施前后對照如表1 所示。改造后的液位計(jì)在南一油庫3 臺加熱爐上投入運(yùn)行。經(jīng)過2 年的運(yùn)行,3 臺加熱爐的液位計(jì)均可準(zhǔn)確指示爐內(nèi)液位, 未發(fā)生過一起由于假水位低報警而停爐現(xiàn)象。
 
 
 
措施實(shí)施后, 收到了較好的節(jié)能效果。一方面, 有效節(jié)約了大量加熱爐用水, 加熱爐液位計(jì)改造應(yīng)用前, 沖洗液位計(jì)需要先將上層爐水排掉20 cm, 方可進(jìn)行液位計(jì)拆卸操作, 單臺爐單次排水量為1.89 t,按照每5 d 拆卸、清理一次液位計(jì)計(jì)算, 單臺液位計(jì)一個采暖期270 d, 需要拆卸54次, 一個采暖期內(nèi)3 臺加熱爐共節(jié)約水量為306 t;另一方面,取得了良好節(jié)氣效果,由于避免了加熱爐每次清理液位計(jì)重新做真空的步驟,每臺加熱爐可節(jié)省每次做真空消耗96 m3 的天然氣用量,一個采暖周期3 臺加熱爐需做162 次真空,應(yīng)用改造后液位計(jì)的3 臺加熱爐可節(jié)約天熱氣15 552 m3。
 
 
 
3 結(jié)論
磁翻板液位計(jì)堵塞問題一直是油田行業(yè)的一個重大安全隱患,根據(jù)以上的解決方法可以解決磁翻板液位的堵塞問題,讓磁翻板液位計(jì)在油田行業(yè)應(yīng)用得更好,隨著新技術(shù)的不斷革新,之前的問題都會迎刃而解,磁翻板液位的使用率也將越來越高。

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