基于科氏質(zhì)量流量計的兩相流計量方法研究
基于黏性流體的氣泡模型,以空氣-水為介質(zhì),對科氏質(zhì)量流量計應(yīng)用于空氣-水兩相流流量計量的方法進行了實驗研究。根據(jù)密度降對質(zhì)量流量計測得的混合密度進行修正,得到兩相流的含氣率;根據(jù)氣泡模型對測得的質(zhì)量流量進行修正。當含氣率小于8%時,修正后氣液兩相混合流體的密度相對誤差在2%以內(nèi)。修正后的質(zhì)量流量相對誤差小于修正前的相對誤差。該方法避開了對滑脫速度、干度等復(fù)雜關(guān)系的分析,為含氣率較低時兩相流質(zhì)量流量的準確測量提供了一種較好的解決方法。
0.引 言
石油石化氣、液兩相在流動過程中相互作用,分相流量的檢測難度很大。大多油田采用分離計量法計量原油的分相流量。這種方法氣液分離效果較差,往往在液相中混有一定量的氣體;混有的氣體對液相流量的計量精度有很大影響,也影響氣體流量的準確測量。氣液兩相流的動態(tài)特性比較復(fù)雜,導致氣液兩相流流量的準確計量存在很大難度。
科氏流量計能夠測量單相流體的質(zhì)量流量,在測量氣液兩相流時不準確,產(chǎn)生較大的測量誤差,在很大程度上限制了科氏流量計在石油等行業(yè)中的應(yīng)用。國內(nèi)外很多學者對此進行了研究,但科氏流量計測量氣液兩相介質(zhì)參數(shù)時誤差仍然較大,中國還沒有成熟的應(yīng)用于兩相流參數(shù)計量的流量計。本文利用黏性流體氣泡模型對科氏流量計測得的質(zhì)量流量和密度進行修正,以減小科氏流量計測量氣液兩相流的誤差。
1.實驗裝置
實驗在中國石油大學(華東)多相流試驗平臺上進行。實驗介質(zhì)為水、壓縮空氣。實驗裝置如圖1所示。1號質(zhì)量流量計為高準100M329型科氏流量計,氣體流量計為孔板流量計;2號(科氏)質(zhì)量流量計計量不同含氣率下氣液兩相流的質(zhì)量流量、密度等參數(shù)。實驗中,液相流量3.5~16m3/h,氣相流量0.07~2.5m3/h,表壓0.25~0.4MPa。
在實驗介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)中,水由泵泵送,經(jīng)調(diào)節(jié)閥調(diào)壓后,經(jīng)1號質(zhì)量流量計計量后送入混合器。單相氣體經(jīng)空氣壓縮機壓縮,再經(jīng)調(diào)節(jié)閥調(diào)壓后,經(jīng)氣體流量計計量后送入混合器。氣體流量計為不同口徑的孔板流量計,針對不同實驗工況采用不同口徑孔板流量計計量氣體流量。氣液兩相經(jīng)混合器均勻混合后,沿一段長約354m,直徑約81mm 的管道流動,達到穩(wěn)定狀態(tài),然后進入實驗環(huán)道測試。實驗裝置設(shè)置了末點處理系統(tǒng),以測量流體是否進入穩(wěn)定狀態(tài)。在實驗環(huán)道,由2號質(zhì)量流量計計量氣液兩相流瞬時質(zhì)量流量、混合密度和溫度。在實驗環(huán)道內(nèi),環(huán)道水平安裝,2號科氏質(zhì)量流量計垂直于環(huán)道安裝。***后,氣液兩相流經(jīng)氣液分離器分離,氣體排空,水返回水箱。
圖2為氣液兩相流混合液流經(jīng)科氏傳感器的示意圖。在圖2中,驅(qū)動裝置使科氏力傳感器測量管以固定頻率進行振動。測量管的兩側(cè)有檢測線圈及其磁鐵構(gòu)成的左右檢測器。當測量管中有介質(zhì)流動時,檢測器檢測到流動與振動耦合作用導致的附加位移,此附加位移與測量管中介質(zhì)的質(zhì)量流量有關(guān),因此可通過測量此附加位移計算測量管中介質(zhì)的質(zhì)量流量。當含氣介質(zhì)在測量管中流動時,測得的質(zhì)量流量瞬時變化。
2.氣泡模型
Hemp等提出了黏性流體的氣泡模型,該模型綜合考慮氣相速度和流體黏性,指出:
(1)對于黏度為0的流體質(zhì)量流量測量誤差為
3.實驗結(jié)果分析
在大部分兩相流工況下,氣相的存在使得科氏流量計不能準確測量液相質(zhì)量流量。本文對質(zhì)量流量計測得的混合密度進行修正,再結(jié)合兩相流的含氣率,根據(jù)氣泡模型對測得的質(zhì)量流量進行修正。
氣液兩相流混合密度為修正前后的兩相流密度相對誤差見圖4。圖4中,修正后氣液兩相混合流體的密度相對誤差明顯變小,且保持在2%以內(nèi);密度降小于6%的氣液兩相流基本為泡狀流型,氣體呈細小的泡沫狀流動,且較均勻分布在測量管中,細小氣泡的存在使得氣液兩相流的密度略小于液相密度。當泡狀流態(tài)的兩相流流經(jīng)科氏傳感器檢測元件時,產(chǎn)生的力矩偏小,傳感器左右檢測信號的相位差也偏小,導致科氏質(zhì)量流量計的質(zhì)量流量和密度測量出現(xiàn)誤差。但由于氣泡較小且分布均勻,因此該誤差較小。當密度降大于6%時,出現(xiàn)較大的非均勻分布的大氣泡,當密度降大于10%時,出現(xiàn)段塞流型,氣液兩相流密度減小,此時,流體作用在傳感器檢測元件處的力矩變化較大,導致質(zhì)量流量和密度測量出現(xiàn)較大誤差。將測量密度修正為真實密度有助于改善質(zhì)量流量的測
4.結(jié) 論
(1)利用黏性流體氣泡模型對科氏流量計應(yīng)用于氣水兩相流計量進行實驗研究。泡狀流態(tài)的兩相流流經(jīng)科氏傳感器檢測元件時,科氏質(zhì)量流量計的質(zhì)量流量和密度測量誤差較小,段塞流型的氣液兩相流密度偏小,質(zhì)量流量和密度測量出現(xiàn)較大誤差。
(2)修正后氣液兩相混合流體的密度相對誤差明顯變小,誤差在2%以內(nèi)。當空隙率較小時,修正后的質(zhì)量流量相對誤差主要分布在2%以內(nèi),修正效果較好。當空隙率較大時,科氏流量計測量管拾振信號小,噪聲大,對測量結(jié)果的準確性有很大影響,修正效果較差。
(3)在實驗范圍內(nèi),修正后的質(zhì)量流量相對誤差均好于修正前的相對誤差。由于實驗條件所限,本文密度修正關(guān)系適用的工況有限。