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裝車系統(tǒng)質(zhì)量流量計廠家|使用問題及改進(jìn)措施

要: 通過廠家介紹質(zhì)量流量計的工作原理,分析可能導(dǎo)致其測量不準(zhǔn)的因素,針對介質(zhì)原因?qū)е沦|(zhì)量流量計廠家測量不準(zhǔn)的原因,提出相應(yīng)的解決辦法和整改措施。

0、前言:
 質(zhì)量流量計廠家以其極高的精度、可靠的穩(wěn)定性,在石化行業(yè)得到了普遍的應(yīng)用,特別是在產(chǎn)品計量和貿(mào)易交接中,扮演著重要的角色。目前質(zhì)量流量計廠家在生產(chǎn)裝置和裝車平臺中應(yīng)用也很廣泛 。在儀表保運期間,遇到了測量液化氣質(zhì)量流量計廠家測量不準(zhǔn)的現(xiàn)象,針對這種現(xiàn)象對其進(jìn)行了跟蹤處理。通過討論分析其原因,對質(zhì)量流量計廠家的故障處理有很重要的借鑒意義。

1、質(zhì)量流量計廠家測量原理和結(jié)構(gòu):
  截取一根支管,流體在其內(nèi)以速度 v 從 A 端流向 B 端,將此管置于以角速度 ω 旋轉(zhuǎn)的系統(tǒng)中。由于管內(nèi)流體質(zhì)點在軸向以速度 v,在徑向以角速度 ω 運動,此時流體質(zhì)點受到一個切向 Fc。這個力作用在測量管上,在作用點兩邊方向相反,大小相同,為:
  Fc = 2ωvδm。Fc 就是科氏力 。質(zhì)量流量計廠家是以科氏力為基礎(chǔ),傳感器內(nèi)部有兩根平行 T 型振管,中部裝有驅(qū)動線圈,兩端裝有拾振線圈,變送器提供激勵電壓加到驅(qū)動線圈上時,振動管作往復(fù)周期振動,流體介質(zhì)流經(jīng)傳感器振動管,就會使振管上產(chǎn)生科氏力效應(yīng),使兩根振管扭轉(zhuǎn)振動,安裝振管兩端拾振線圈將產(chǎn)生相位不同兩組信號,這兩個信號差與流經(jīng)傳感器流體質(zhì)量流量成比例關(guān)系。通過測量并計算這兩個信號差就可以得到質(zhì)量流量。
 
2、影響質(zhì)量流量計廠家測量的因素:
  影響質(zhì)量流量計廠家測量的因素有很多,如儀表的基本誤差,零點穩(wěn)定度、重復(fù)性誤差,這些誤差可以從質(zhì)量流量計廠家的設(shè)計和制造方面來修正。質(zhì)量流量計廠家在安裝和使用過程中也會產(chǎn)生一定的誤差,如周圍環(huán)境強(qiáng)烈的機(jī)械振動,液體介質(zhì)夾氣,流量計不滿管等,都會影響質(zhì)量流量計廠家的測量。
  從質(zhì)量流量計廠家的工作原理可知,它是基于振動的原理進(jìn)行測量的儀表,而外界的機(jī)械振動所產(chǎn)生的諧振波勢必會干擾儀表自有的振幅和頻率,影響測量精度。因此在初期應(yīng)規(guī)范儀表的安裝,盡量避免有機(jī)械振動的地方,遠(yuǎn)離泵房、機(jī)組等振動源。安裝時采用無應(yīng)力安裝,流量計前后直管段應(yīng)安裝固定支架。
  機(jī)械振動的因素通過規(guī)范安裝是可以避免的,但在實際生產(chǎn)中,由于工藝介質(zhì)的因素導(dǎo)致質(zhì)量流量計廠家測量不準(zhǔn)的現(xiàn)象時有發(fā)生。以下結(jié)合中海油惠州煉化 228 單元汽車裝車質(zhì)量流量計廠家的使用情況,分析介質(zhì)因素對質(zhì)量流量計廠家測量的影響。
 
3、系統(tǒng)集成及數(shù)據(jù)采集方案:
  228 單元液化氣汽車裝車鶴位構(gòu)成如圖 1,液化氣自灌區(qū)來,經(jīng)過兩臺泵加壓,輸送至距灌區(qū) 600 m遠(yuǎn)的 228 單元 6 個液化氣裝車鶴位。裝車過程為:
  液化氣由液相管線經(jīng)流量計計量后輸送至汽車槽車內(nèi),在開始裝車后前 3 min,批量發(fā)油控制器( 批控器) 控制液相調(diào)節(jié)閥在 50% 開度,3 min 后閥門全開。由于槽車初始壓力低,液化氣在進(jìn)入槽車后有氣化現(xiàn)象,槽車內(nèi)氣相由氣相線經(jīng)氣相質(zhì)量流量計廠家計量后返回裝置。

圖 1  裝車鶴位結(jié)構(gòu)圖

圖 1  裝車鶴位結(jié)構(gòu)圖

  數(shù)據(jù)采集方案為: 質(zhì)量流量計廠家發(fā)出兩路信號,頻率信號至批控器,通過 RS485 通訊至上位機(jī),批控器在判斷實際裝車量與預(yù)裝車輛一致后關(guān)閉調(diào)節(jié)閥,停止裝車。上位機(jī)在接收到裝車停止信號后,通過采集到的液相質(zhì)量流量計廠家的后表值( 裝車停止后流量計數(shù)據(jù)) 減去前表值( 裝車前流量計數(shù)據(jù)) ,即為液相量。氣相質(zhì)量流量計廠家的后表值( 裝車停止后流量計數(shù)據(jù)) 減去前表值( 裝車前流量計數(shù)據(jù)) 為槽車排出氣相量,所以槽車實際液相計量為液相量減去槽車排出氣相量。槽車在出廠時再經(jīng)過地磅復(fù)檢,流量計計量與地磅計量偏差在 100 kg 內(nèi)即認(rèn)為流量計計量準(zhǔn)確可靠。

4、故障現(xiàn)象及原因分析:
  在實際裝車過程中,流量計一般都能夠的計量,與地磅計量值誤差一般≤60 kg,但據(jù)操作人員反映并查詢上位機(jī)得知,流量計計量在某些情況下少計量,與地磅偏差甚至達(dá)到 1 000 kg。維護(hù)人員對質(zhì)量流量計廠家進(jìn)行了檢查和標(biāo)定,發(fā)現(xiàn)儀表周圍無振動源,儀表前后直管段均有支架支撐,排除了機(jī)械振動的因素。技術(shù)人員判斷流量計硬件無故障。
 
4.1、故障現(xiàn)象
  由于偏差大的情況會不定時出現(xiàn),維護(hù)人員進(jìn)行了跟車觀察并實時記錄數(shù)據(jù)的工作。通過兩周的連續(xù)觀察發(fā)現(xiàn): 每當(dāng)液相流量計出現(xiàn) A102 報警的時候,流量計裝車計量就會出現(xiàn)偏差,并且報警持續(xù)的時間越短,偏差就越小; 時間越長,偏差就越大; 沒有報警的情況,流量計裝車計量沒有偏差。部分記錄數(shù)據(jù)如表 1 所示。

        表 1 實時數(shù)據(jù)記錄          
                     
液相前表值 液相后表值 計量 報警 氣相前表值 氣相后表值 計量 報警 地磅計量 實裝計量  偏差 報警時間
    kg       kg   kg kg kg min
                         
                         
14735556 14755587 20 031 163034   163070 36 20 000 19 995 - 5 0
14755587 14780170 24 583 163070   163150 80 24 520 24 503 - 17 0
14780170 14804581 24 411 A102 163150   163556 406 24 720 24 005 - 715 30
14804581 14829507 24 926 A102 163976   164396 420 25 180 24 505 - 675 25
14925817 14950190 24 373 A102 162577   165668 391 24 620 23 982 - 638 21
14950190 14970123 19 933 A102 165668   166076 408 20 060 19 525 - 535 18
14970123 14994788 24 665 166076   166335 259 24 440 24 406 - 34 0
15066752 15091437 24 685 166667   166846 179 24 505 24 480 25 0
15091437 15116080 24 643 166846   167087 241 24 423 24 403 - 20 0

4.2 、原因分析
  通過綜合判斷,流量計出現(xiàn) A102 報警是導(dǎo)致流量計測量不準(zhǔn)的主要原因。查詢資料得知 A102報警代表流量計驅(qū)動增益超限,而驅(qū)動增益超限往往是液相帶氣引起的。并且在出現(xiàn) A102 報警時,變送器顯示介質(zhì)密度異常,變送器正常測量液化氣密度為 523 kg /m3 ,在出現(xiàn)報警時顯示密度 200 ~300 kg /m3 波動,直至報警消失時,密度顯示正常。

  據(jù)此判斷液化氣介質(zhì)夾氣是造成質(zhì)量流量計廠家測量不準(zhǔn)的主要原因。而造成介質(zhì)夾氣的原因是氣蝕,而氣蝕恰恰會導(dǎo)致質(zhì)量流量計廠家測量不準(zhǔn)。

  氣蝕是指液體在一定溫度下低于該介質(zhì)的飽和蒸氣壓而產(chǎn)生氣化的現(xiàn)象。液化氣在流量計內(nèi)發(fā)生氣蝕時,液化氣由液相變成氣相,體積急劇增大,氣蝕形成的氣泡破裂后形成強(qiáng)大的沖擊力作用在測量管上,造成測量管異常振動。質(zhì)量流量計廠家是基于振動原理進(jìn)行測量的儀表,這種異常振動導(dǎo)致了流量計測量不準(zhǔn),甚至不能正常工作。氣蝕不僅造成測量管異常振動,氣泡破裂形成的沖擊波還會造成測量管疲勞而損壞。氣蝕形成的氣泡還會導(dǎo)致流量計測量管不滿管,而質(zhì)量流量計廠家只有在滿管狀態(tài)下才能正常工作,氣蝕造成的不滿管也會導(dǎo)致流量計不能正常測量。經(jīng)現(xiàn)場觀察并與工藝人員溝通,分析主要有設(shè)備因素和操作原因。
 
4. 2. 1、設(shè)備因素:
  228 單元液化氣裝車是由產(chǎn)品罐區(qū) 2 臺泵提供壓力,經(jīng)管道輸送至 228 單元 6 個裝車鶴位,距離約600 m,在車少的情況下開 1 臺泵,3 臺車以上開 2臺泵。在跟車過程中發(fā)現(xiàn),2 輛車同時裝車,在開 1臺泵的情況下,流量計沒有出現(xiàn) A102 報警,但 3 輛車或 3 輛以上同時裝車時,液相就會出現(xiàn)帶氣現(xiàn)象,流量計出現(xiàn) A102 報警。分析是由于動力泵功率小、數(shù)量少,管道輸送距離遠(yuǎn),輸送過程中有壓損導(dǎo)致液化氣壓力不足出現(xiàn)氣化的現(xiàn)象。在南方夏季氣溫較高,輸送管道長時間暴露在陽光下暴曬,介質(zhì)溫度升高,也有可能導(dǎo)致液化氣氣化現(xiàn)象的發(fā)生。
 
4. 2. 2、 操作原因:
  如果正在裝車時,又有車輛加入裝車,也會導(dǎo)致液相流量計出現(xiàn) A102 報警的發(fā)生。分析原因是新加入車輛槽車壓力小,通常都在 0. 2 ~ 0. 4 MPa,而液化氣在 20 ~ 30 ℃ 時飽和蒸氣壓是 0. 21 ~ 0. 38 MPa,降低了管網(wǎng)壓力,液化氣介質(zhì)出現(xiàn)氣蝕。
  液相計量不準(zhǔn)易造成裝車不準(zhǔn),而實際計量是由液相計量值減去氣相計量值,如果氣相計量不準(zhǔn)也會造成實際計量偏少。氣相流量計測量不準(zhǔn)是由于不滿管引起流量計零漂造成的,原因是操作人員在裝車結(jié)束后沒有關(guān)閉氣相后手閥,造成在沒有開氣相時,氣相流量計已經(jīng)開始計量,現(xiàn)場觀察到零漂累積量可達(dá)到 160 kg,這樣裝車至少多裝 160 kg。
 
5、改進(jìn)措施:

  針對上述因素,增加一臺動力泵,提高介質(zhì)壓力,對輸送管道包裹保溫,減少環(huán)境溫度對介質(zhì)的影響。但考慮到成本因素,流量計組態(tài)內(nèi)容中有一項開啟“夾氣處理”,實施后只能在介質(zhì)帶氣時消除報警,對流量計測量不準(zhǔn)的問題沒有明顯改觀,因此主要從以下幾條措施減小液化氣介質(zhì)帶氣對流量計測量的影響。
 
5. 1、合理安排裝車
 在出現(xiàn) 3 輛車以上同時裝車的情況下,開 2 臺泵,盡量避免 6 個鶴位同時裝車,6 個鶴位裝車時,雖然每輛車都能裝,但每個鶴位的流速都降低了,每臺次需要 4 h,延長了裝車時間,理論上每天能裝 36車。綜合考慮每次***多安排 5 個鶴位同時裝車,每臺次需要 3. 5 h,理論上每天能裝 34 車,既***大限度避免了裝車效率的降低,又避免了計量不準(zhǔn)的情況。

5. 2、增加流量計后背壓:
 ***小背壓根據(jù)公式: p = 2 p + 1. 25pc ,式中,p為流量計***小背壓; p,***大流量時流量計壓降; pc液化氣飽和蒸氣壓。在批控器里組態(tài),增加液相調(diào)節(jié)閥小開度時間以增加背壓,50% 開度時間由原來的 3 min 提高到10 min,同時關(guān)小液相后手閥的開度,以提高背壓,待槽車內(nèi)壓力升高后,再全開液相后手閥。

5. 3 、防止低拉低管網(wǎng)壓力情況:
 在其他鶴位正在裝車,又有車輛加入裝車時,關(guān)小新加入車輛鶴位的液相后手閥,防止新加入槽車壓力低拉低管網(wǎng)壓力情況的發(fā)生。
 
5. 4、及時關(guān)閉氣相后手閥:
 在每次裝車結(jié)束后,及時關(guān)閉氣相后手閥,防止氣相流量計零漂現(xiàn)象的產(chǎn)生。在開氣相時,先開鶴管手閥,再打開氣相后手閥。

5. 5、定期對流量計進(jìn)行標(biāo)零:
 措施實施后部分跟蹤數(shù)據(jù)如表 2 所示。
 在實施條措施后沒有再出現(xiàn)少計量的情況。由于生產(chǎn)實際,不能避免 6 個鶴位同時裝車的情況,雖然提高壓力的源頭—動力泵沒有得到解決,液化氣介質(zhì)帶氣沒有得到根本消除,但實施了上述改進(jìn)措施后,流量計出現(xiàn)計量不準(zhǔn)的現(xiàn)象大大改觀,出現(xiàn)偏差時,偏差值也大大降低,滿足了生產(chǎn)要求。
 
6、總結(jié):
 對液化氣介質(zhì)氣蝕以及由于液化氣介質(zhì)氣蝕導(dǎo)致介質(zhì)夾氣導(dǎo)致的質(zhì)量流量計廠家測量不準(zhǔn)的原因進(jìn)行了分析。在實際使用中,介質(zhì)對質(zhì)量流量計廠家影響因

        表 2  措施實施后部分跟蹤數(shù)據(jù)          
                   
液相前表值 液相后表值 計量 報警 氣相前表值 氣相后表值 計量 報警 地磅計量 實裝計量  偏差 報警時間
    kg       kg   kg kg kg min
                       
                       
18928428 18952878 24 466 A102 205214 205275 61 24 560 24 404 - 156 3
19074352 19099150 24 798 A102 205545 205841 296 24 580 24 503 - 77 2
19099150 19121310 22 160 205841 205999 157 22 060 22 002 - 58 0
19145084 19169748 24 664 206272 206533 260 24 400 24 403 3 0
19548870 19568878 20 008 208673 208673 0 20 040 20 008 - 32 0
0 24586 24 586 208673 208780 106 24 480 24 480 0 0
24578 47750 23 171 208780 208949 169 23 040 23 003 - 37 0
121431 145837 24 406 209317 209317 0 24 440 24 406 - 34 0

素還有很多,如介質(zhì)壓力過高。質(zhì)量流量計廠家是在一定壓力下標(biāo)定的,通常是 0. 45MPa,而實際生產(chǎn)中往往高于標(biāo)定壓力,高時甚至達(dá)到 1. 0 MPa 以上。

  壓力高時,傳感器測量管材質(zhì)變硬,而測量管剛度的輕微變化會引起測量產(chǎn)生一個負(fù)向偏差,導(dǎo)致質(zhì)量流量計測量不準(zhǔn)。因此質(zhì)量流量計廠家在使用過程中,特別是在故障處理中,要充分考慮介質(zhì)狀態(tài)的變化,與生產(chǎn)密切溝通,使工藝介質(zhì)滿足質(zhì)量流量計廠家的使用條件,已達(dá)到質(zhì)量流量計廠家正常測量的目的。

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