3000m3儲油罐浮子液位計
【摘要】我站3000m3儲油罐于2004年7月大修,大罐浮子液位計制作安裝在透光孔上,運行到2010年存在著四個重大問題,包括檢測液位不準、浮漂經(jīng)常被卡住、鋼絲繩起倒刺與油封裝置加油時經(jīng)常溢出或不足。我站生產(chǎn)技術Q C小組針對上述四個問題,開展了一系列技術改造活動。本文主要是對我站生產(chǎn)技術Q C小組對此次技術活動的過程結果做了一些說明,包括設計構想、更換鋼絲繩、分析確定***佳方案、就制定的對策的事宜的相關介紹,但在文章開頭,筆者首先對浮子液位計的概念做了簡要的概述。
浮子液位計是通過檢測浮子位置來測量液位的儀表,它主要應用在機械工程、工業(yè)自動化儀表與系統(tǒng)、物位測量儀表三個方面,有磁性浮子液位計、浮球浮子液位計兩個分類。磁性浮子液位計,又稱磁翻轉液位計,它是現(xiàn)場顯示儀表。原理是利用磁鋼的浮子位置的變化決定液位的變化的,并通過磁化系統(tǒng)耦合驅動雙色磁翻柱翻轉,顯示液面位置。它具有開關報警功能,能耐高溫高壓。浮球浮子液位計是具有遠傳功能的儀表,浮球液位計使用溫度***高80℃,***大壓力1.0Mpa。
2、制定方案的前提準備:
2.1、設計構想:
我站生產(chǎn)技術Q C小組為了改進研制一套安全可靠、測量準確的浮子液位計,使得浮漂測量變得更加準確?,F(xiàn)Q C小組做出了下列幾種設計構想,
表1 | 結構形式 | |||||||||||||||||
項目 | 方案一 | 方案二 | 方案分析 | 綜合評價 | ||||||||||||||
結構形式 | “V” | “M” | 從摩阻上考慮 | 采用方案一 | ||||||||||||||
表6 | 安全可靠性 | |||||||||||||||||
項目 | 方案一 | 方案二 | 方案分析 | 綜合評價 | ||||||||||||||
管徑 | 1* | 1*1/2 | 管徑粗,強度好 | 方案二 | ||||||||||||||
高度 | 立管長 | 立管短 | 立管短,剛性好 | 方案二 | ||||||||||||||
連接方式 | 螺紋 | 焊接 | 焊接,強度高 | 方案二 | ||||||||||||||
表7 | 相關的對策 | |||||||||||||||||
序號 | 對 策 | 目 標 | 措 | 施 | 地 點 | |||||||||||||
1 | 油封裝置 | 阻止油氣瀉出 | “V”型 | 罐頂組裝 | ||||||||||||||
2 | 結構形式 | 剛性好、摩阻小 | “M”型 | 生產(chǎn)技術室 | ||||||||||||||
3 | 導輪箱 | 靈活、摩阻小 | 滾動軸承、鑄鋁合金 | 生產(chǎn)技術室 | ||||||||||||||
4 | 油位管 | 密封 | 密封圈 | 生產(chǎn)車間 | ||||||||||||||
5 | 鋼絲繩 | 壽命長 | 直徑4mm、不銹鋼 | 罐頂組裝 | ||||||||||||||
6 | 連接件 | 牢固 | 焊接 | 生產(chǎn)車間 | ||||||||||||||
7 | 支架 | 可靠 | 角鋼 40*40*4 | 罐頂組裝 | ||||||||||||||
表8 | 效果表 | |||||||||||||||||
序號 | 效果 | 說明 | ||||||||||||||||
1 | 測量準確、精度高 | 與雷達液位計一致 | ||||||||||||||||
2 | 浮子運行靈活、摩阻小 | 罐運行時浮漂動作靈敏 | ||||||||||||||||
3 | 結構牢固、振動小、無噪音 | 運行穩(wěn)定 |
首先是在罐頂開孔處采用加裝油封裝置,再就是為保證浮漂鋼絲繩在導輪中運行靈活自如,采取在導輪中加裝滾動軸承,并要求裝置安裝安全可靠,使浮漂在裝置運行中阻力小,結構形式采取***佳的“V”型,同時加裝油位尺。
***后,生產(chǎn)技術 Q C 小組經(jīng)過討論研究后,并設計出了浮子液位計制作圖紙。
2.2、關于更換鋼絲繩步驟:
首先放出原隔離支架內的潤滑油,分別將罐外浮漂、原隔離支架拆卸下來。然后將透光孔打開,提出浮球,并拆除原鋼絲繩,更換新的鋼絲繩,接著將浮球放回到罐里的原油液面上,并安裝好透光孔與新的隔離支架并用角鋼作支撐架。***后安裝好浮漂,向油位管中加注潤滑油就可以了。在更換鋼絲繩過程中,***需要引起重視的地方在于是:在整個安裝隔離支架過程中,切忌不能讓導輪承重。它決定了整個鋼絲繩更換的成敗。
3、分析并確定***佳方案:
根據(jù)液位計設計圖紙及現(xiàn)場實際,我們對以下主要部件進行方案選擇和確定。
3.1、油封裝置:
采用“V”字型作為透光孔上開孔的油封裝置。
3.2、結構形式:①“M”;②“N”(表1):
3.3、導輪箱:①軸承類型;②導輪材質(表2、表3):
表2 軸承類型
方案 | 方案分析 | 綜合評價 |
死滑輪 | 轉動阻滯、 | 不采用 |
摩阻大 | ||
滾動型 | 轉動靈活、 | 采用 |
摩阻小 | ||
表3 導輪材質 | ||
方案 | 方案分析 | 綜合評價 |
鋼制 | 重量重、不 | 不采用 |
易支撐 | ||
鑄鋁合金 | 重量輕、容 | 采用 |
易支撐 | ||
3.4 鋼絲繩:①選型;②材質(表4、表 | ||
5) | ||
表4 選型 | ||
方案 | 方案分析 | 綜合評價 |
直徑 2mm | 壽命短、承 | 不采用 |
載差 | ||
直徑 4mm | 壽命長、承 | 采用 |
載大 | ||
表5 材質
方案 | 方案分析 | 綜合評價 |
鋼制繩 | 易腐蝕、易 | 不采用 |
斷裂 | ||
不銹鋼 | 不易腐蝕、 | 采用 |
不易斷裂 | ||
3.5、油位尺:
加裝油位管,有助于油罐的密封,增加鋼絲繩的壽命。
3.6、安全可靠性(表6):
安全可靠性見表6。
3.7、支架:
利用原支架基礎上增加高度,為確保強度可靠性與透光孔螺絲連接。
4、制定對策:
相關的對策,如表7所示。
死滑輪:對鋼絲繩的使用壽命要求,摩阻大,造成滑輪、鋼絲繩磨損極為嚴重。使用壽命都短。
5、對策實施:
(1)技術指導(2)組織實施(3)方案設計(4)導輪制作加工(5)油位管、保護管制作加工(6)支架制作、法蘭與管焊接(7)鋼絲繩、變徑、U型卡選型(8)支架制作(9)液位計安裝、調試
6、確認并檢查效果效果:
如表8確認效果表。
7、總結:
從目前我站針對3000m3儲油罐改進研制的浮子液位計的測量原理和方法方面來看,還存在以下幾點鞏固措施,包括對油位管儲油密封壓蓋緊固、確定鋼絲繩伸出罐外壁300m m,調整浮漂導向機構、按要求每季度對油位管補充油位、整理資料圖紙并歸檔。在不斷的實踐中,泗洪生產(chǎn)技術Q C小組將立足輸油生產(chǎn),解決生產(chǎn)中技術難題,同時提高自己技術水平和知識,更好的為企業(yè)發(fā)展服務。