關(guān)于注水井流量計(jì)現(xiàn)場故障及排除的探討
油田注水井在單井計(jì)量中存在著高壓、污水回注、井下返吐等現(xiàn)象,注水井流量計(jì)現(xiàn)場故障問題逐漸增多,通過對注水井流量計(jì)現(xiàn)場中出現(xiàn)的無流量顯示、流量波動(dòng)系數(shù)大、零點(diǎn)不穩(wěn)、測量值與實(shí)際值不符等現(xiàn)象的實(shí)踐分析,摸索出了行之有效的檢測和處理方法。
0.引言
油田開發(fā)注水是老油田重要的開采工藝,為確保注入水量的準(zhǔn)確性,注水井流量計(jì)的性能尤為重要。 隨著油田開發(fā)后期,地層吸水性能變差,注水壓力逐步提升,部分區(qū)塊壓力已經(jīng)提升到了30MPa以上,直接影響到了原有注水井流量計(jì)使用的穩(wěn)定性。 由于回注的污水中含有較多的油、泥沙、膠體、細(xì)菌、有機(jī)物、氣體,具有腐蝕性強(qiáng),結(jié)垢快的特點(diǎn)。造成了注水井流量計(jì)工作環(huán)境日趨惡劣,各種隱性故障頻繁出現(xiàn),為確保注水井流量計(jì)準(zhǔn)確、安全的使用,本文對現(xiàn)場中常見故障的判斷及消除方法進(jìn)行了探索。
1.注水井流量計(jì)工作原理及常見故障
注水井流量計(jì)經(jīng)歷了差壓式流量計(jì)、螺翼式流量計(jì)的發(fā)展,目前以磁電式流量計(jì)為主。 磁電流量計(jì)是在殼體內(nèi)放置一個(gè)與被測介質(zhì)流向垂直的梯形柱體感應(yīng)發(fā)生體,其下游的磁鋼產(chǎn)生強(qiáng)磁場,磁力線穿過管道,當(dāng)介質(zhì)流經(jīng)感應(yīng)發(fā)生體時(shí),在下游兩側(cè)交替產(chǎn)生出兩列規(guī)則的旋渦,切割磁力線感應(yīng)出頻率相同的電動(dòng)勢,經(jīng)前置放大器放大,變成標(biāo)準(zhǔn)電信號(hào)輸出。 在日常注水中,注水井流量計(jì)故障原因主要有無流量顯示、流量波動(dòng)系數(shù)大、零點(diǎn)不穩(wěn)、測量值不準(zhǔn)等現(xiàn)象組成。
2.無流量顯示故障及排除
注水井流量計(jì)無流量顯示,主要是電源供電電壓不足、傳感器故障、信號(hào)連接線故障、前置放大器損壞、主電路板損壞等原因引起,可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行檢查、排除。
2.1 傳感器無輸出信號(hào)
檢查流程壓力,確認(rèn)進(jìn)口壓力高于出口壓力,采用聽、摸、檢查確認(rèn)流程中有流體流過,可通過互換法對傳感器進(jìn)行檢測。
將故障的注水井流量計(jì)表頭拆卸下,取一完好的表頭,安裝到表體上,將原有的表頭流量系數(shù)輸入到新表頭中,觀察是否有流量顯示。 如果有流量顯示,則可判斷為表頭故障,對表頭進(jìn)行進(jìn)一步檢查。 如果無流量顯示, 需對傳感器進(jìn)行進(jìn)一步檢查。 傳感器信號(hào)連接線為兩線制,分別檢查信號(hào)連接線對表殼殼體的絕緣性,檢查傳感器阻值是否同正常值一致。 如果絕緣性或者阻值異常,可以判斷為傳感器故障,需要對傳感器部分進(jìn)行更換或者修理。
2.2 傳感器有流量信號(hào)
如果有流量顯示,則說明傳感器無故障,需要對原有表頭進(jìn)行檢測。 檢查供電電源,注水井流量計(jì)采用供電電池,單節(jié)電池電壓在1.3V 以上,電池盒電壓在 5.2V 以上時(shí),可以認(rèn)為供電電源無問題,如果電壓低于 5.2V 時(shí),應(yīng)對電池進(jìn)行更換。 檢查信號(hào)電纜是否接觸良好, 信號(hào)連接線是否存在破損、腐蝕現(xiàn)象。 檢查電路板是否存在腐蝕、氧化、水垢等現(xiàn)象。 如果發(fā)現(xiàn)以上現(xiàn)象時(shí),需要對表頭進(jìn)行更換修理。
3.流量波動(dòng)系數(shù)大的故障及排除
注水井流量計(jì)的波動(dòng)系數(shù)受壓力變化影響,也受工藝和其他因素的干擾,流量波動(dòng)系數(shù)大會(huì)影響操作人員調(diào)水操作,影響到控制注入水量,可從以下幾個(gè)方面檢查、排除。
3.1 壓力變化引起的流量波動(dòng)
流量計(jì)安裝在泵出口,由于管道匯管頭部易造成氣泡聚集,易引起流量波動(dòng)。 流量波動(dòng)同壓力波動(dòng)成正比,通過現(xiàn)場監(jiān)測,管道壓力在 17 ~19MPa波動(dòng),壓力波動(dòng)系數(shù)為 11.1%時(shí),流量計(jì)在 1.64 ~1.87m3 /h,流量波動(dòng)系數(shù)為 13.1%。
因此,在發(fā)現(xiàn)注水井流量計(jì)波動(dòng)系數(shù)大時(shí),應(yīng)及時(shí)檢查管道壓力的波動(dòng)系數(shù),如果管道壓力波動(dòng)系數(shù)大,則可懷疑流量波動(dòng)是由管道壓力波動(dòng)引起的。
3.2 固體雜質(zhì)引起的流量波動(dòng)
流體中存在著較大的焊渣、膠狀物體等固體顆粒時(shí),由于感應(yīng)發(fā)生體處于管道中間,造成較大顆粒物質(zhì)無法通過,卡堵在感應(yīng)發(fā)生體前,在高壓水的沖刷下,引起兩列旋渦不規(guī)則,從而引發(fā)流量波動(dòng)系數(shù)大。 有部分磁性較強(qiáng)物質(zhì),吸附在強(qiáng)磁鐵管道附件上,也會(huì)引起旋渦體不規(guī)則。 在發(fā)現(xiàn)流量波動(dòng)大時(shí),可拆卸下流量計(jì)本體上的磁鋼,用大流量沖刷流量計(jì),消除管道內(nèi)的強(qiáng)磁顆粒物質(zhì)。 如果此方法無法消除,可停井,拆卸下流量計(jì),清除流量計(jì)上依附的固體雜質(zhì)。
在現(xiàn)場,固體雜物是造成流量計(jì)流量波動(dòng)大的主要原因,尤其是新井投產(chǎn)后,流量波動(dòng)大的注水井流量計(jì)基本為焊渣等固體顆粒堵塞引起。
3.3 傳感器性能下降引起的流量波動(dòng)
在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),由于傳感器斷裂,傳感器護(hù)套(有聚乙烯護(hù)套或陶瓷護(hù)套)脫落、密封滲水、電極結(jié)垢、管道結(jié)垢均會(huì)造成流量波動(dòng)大。 在拆卸流量計(jì)時(shí),應(yīng)對流量計(jì)傳感器及護(hù)套進(jìn)行檢查,對流量計(jì)電極和管道內(nèi)結(jié)垢物質(zhì)進(jìn)行清理,檢查電極密封部位是否有滲漏水現(xiàn)象存在。
在安裝時(shí),由于墊片等雜物凸入管道內(nèi),造成流體改變,也會(huì)引起流量波動(dòng)系數(shù)變大,可在拆卸流量計(jì)后,進(jìn)行檢查、排除。
4.零點(diǎn)不穩(wěn)的故障及排除
在注水井停注時(shí),注水井流量計(jì)存在著斷續(xù)流量顯示現(xiàn)象。 造成操作人員疑惑,或注入水量的誤計(jì)量。
4.1 管擾動(dòng)引起
在作業(yè)停注井中,管道已經(jīng)排空的流量計(jì)上卻顯示有瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,在新井安裝卻未投用的流量計(jì),甚至沒有安裝的新流量計(jì)也存在著這一現(xiàn)象。
當(dāng)管道發(fā)生震動(dòng),引起管道內(nèi)空氣的波動(dòng),從而引發(fā)旋渦體的產(chǎn)生,產(chǎn)生了流量信號(hào)的輸出。 這是由于磁電流量計(jì)的工作原理,決定了磁電流量計(jì)存在空管擾動(dòng)現(xiàn)象。
當(dāng)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)流量計(jì)瞬時(shí)流量小于 1m3 /h 流量時(shí),可懷疑為空管擾動(dòng)。 將注水井流量計(jì)小流量信號(hào)設(shè)置為 4 ~10Hz,將注水井流量計(jì)管道內(nèi)注滿水,關(guān)閉上下游閥門,消除震動(dòng),或?qū)⒘髁坑?jì)表體完全沉沒在靜止的水中,流量計(jì)瞬時(shí)流量和累計(jì)流量如果回零則可認(rèn)為是空管擾動(dòng),和流量計(jì)質(zhì)量無關(guān)。
4.2 信號(hào)短路引起的零點(diǎn)不穩(wěn)
由于注水井流量計(jì)信號(hào)連接線破損,或電極內(nèi)部絕緣層破壞,造成短路。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)瞬時(shí)流量為較大流量時(shí), 甚至為上限流量時(shí), 可懷疑為信號(hào)短路引起。
可拆卸下表頭,在沒有外界信號(hào)輸入情況下,表頭應(yīng)無瞬時(shí)流量和累計(jì)流量,如果仍然有,說明表頭電路或元器件存在故障。
當(dāng)表頭無瞬時(shí)流量和累計(jì)流量顯示時(shí),可懷疑信號(hào)連接線短路造成輸出,檢查傳感器密封部位是否存在滲水痕跡,檢查傳感器的對殼絕緣性,檢查信號(hào)連接線是否存在破損現(xiàn)象。
5.測量值不準(zhǔn)與實(shí)際值不符的故障及排除
校準(zhǔn)完畢的注水井流量計(jì)會(huì)出現(xiàn)測量值與實(shí)際值不符的異?,F(xiàn)象,若這種現(xiàn)象在校準(zhǔn)后仍然存在,可考慮與流量計(jì)故障有關(guān)。
5.1 供電電壓不足引起
由于供電電壓不足,無法驅(qū)動(dòng)流量計(jì)電路正常工作,測量值逐漸低于實(shí)際值,趨勢隨時(shí)間而變化,在大的瞬時(shí)流量時(shí),測量值與實(shí)際值偏差更大。 更換供電電池,可以有效的消除此問題。
5.2 傳感器折斷引起
在空管中打開閥門,迅猛的水頭易形成水錘,給管道中的阻礙物造成迅猛沖擊。 由于信號(hào)發(fā)生體位于電極前端,正面水頭無法對電極構(gòu)成威脅。 但當(dāng)井底返吐時(shí),迅猛的水頭及攜帶的雜物從后部極易將電極打斷,造成流量計(jì)測量值同實(shí)際值不符。
在現(xiàn)場中,如發(fā)現(xiàn)測量值較小且嚴(yán)重偏離測量值,可懷疑傳感器電極被打斷。 可打開( 或減?。?/span> 進(jìn)水閥門,增大( 減?。?/span> 注入水量,如流量瞬時(shí)值無明顯變化,可懷疑電極被打斷。
在操作時(shí),發(fā)現(xiàn)井口壓力高于進(jìn)口壓力時(shí),應(yīng)及時(shí)關(guān)閉閥門,防止井底回吐。 在流量投用時(shí),應(yīng)先緩慢打開進(jìn)口閥門,待流量計(jì)段管道充滿水時(shí),再緩慢開啟出口閥門。 禁止先開出口閥門,后開進(jìn)口閥門的操作。
5.3 信號(hào)短路、斷路、阻值增大引起的測量不準(zhǔn)
由于注水井壓力逐步提高,使用時(shí)間較長的流量計(jì)傳感器密封部位會(huì)逐步失效,在高壓水霧的作用下,傳感器輸出線路絕緣層會(huì)逐漸被腐蝕、損壞,從而造成短路、斷路,阻值增大,引起測量信號(hào)失準(zhǔn)現(xiàn)象。
通過拆卸流量計(jì),測量輸出信號(hào)線的絕緣性和阻值,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題所在,通過修理,恢復(fù)測量的準(zhǔn)確性。
6.結(jié)束語
通過不斷地摸索注水井流量計(jì)使用中存在的故障行為,采取針對方法,可以有效地提高注水井流量計(jì)的完好率,確保注水工作科學(xué)、準(zhǔn)確的進(jìn)行。