體積管預(yù)熱時間對流量計檢定準確性的影響
體積管預(yù)熱時間對流量計檢定準確性的影響
本方通過對使用體積管校準流量計時流量計系數(shù)異常變化的分析,找出體積管預(yù)熱時間短對流量計系數(shù)檢定準確性的影響。通過試驗數(shù)據(jù)提出了體積管檢定時的***佳預(yù)熱時間。
1 .問題的提出
1.1 流量計發(fā)生系數(shù)變化異常的現(xiàn)象根據(jù)原油計量交接雙方的協(xié)議,在流量計六個月的檢定周期內(nèi),雙方對在用的四臺流量計每月進行校準,所獲得的流量計系數(shù)用于原油計量交接使用。原油計量檢定站從 2010 年 4 月份新的體積管和流量計投入使用后,在流量計檢定或校準時,多次出現(xiàn)首臺流量計相鄰兩月流量計系數(shù)的變化達到或接近 0.1%,而隨后校準的 3 臺流量計系數(shù)變化較小的現(xiàn)象。對于檢定周期為六個月,準確度為 0.1 級,新投用的流量計而言,這個變化應(yīng)屬于異常情況,影響流量計的檢定準確度。針對這種數(shù)據(jù)異常情況我們從以下四個方面進行了檢測和數(shù)據(jù)驗證,分別為(1)檢定流程(2)檢定操作程序與檢定規(guī)程符合程度(3)流量計本身是否存在問題(4)體積管的重復性和穩(wěn)定性,以便找到原因,從而制定對策消除異?,F(xiàn)象,提高檢定準確度。
2.原因分析
2.1 檢定流程
(1)檢定流程只在流量計檢定時使用,不作為日常流程使用,保證了其作為標準裝置的準確度。(2)對檢定流程進行試壓,檢測流程中連接的各閥門的密封性。檢測結(jié)果閥門密封性合格,無漏失。(3)對使用的檢定球進行檢測,檢定球無變形,測量其直徑,過贏量符合規(guī)程規(guī)定。(4)體積管采用了三項防結(jié)蠟措施:體積管室內(nèi)安裝、主體保溫和運行前摻水預(yù)熱。
綜合以上四個方面,不存在體積管檢定系統(tǒng)存在問題或結(jié)蠟引起流量計系數(shù)變化的情況。而且如果體積管存在問題或結(jié)蠟,應(yīng)屬于系統(tǒng)誤差,四臺流量計系數(shù)應(yīng)同時變大或變小。此原因可以排除。
2.2 流量計
(1)常規(guī)檢查。流量計運轉(zhuǎn)聲音正常,表頭數(shù)字輪運轉(zhuǎn)正常。停運后打開表頭查看累加裝置,尤其是減速齒輪裝置和精度調(diào)整器,嚙合正常,日常保養(yǎng)按時進行。檢定脈沖發(fā)訊器正常。(2)環(huán)境溫度對流量計的影響。腰輪流量計的殼體采用澆鑄成型,澆鑄的材質(zhì)根據(jù)其所承受的壓力來確定。我站使用的流量計壓力等級為 1.6MPa,材質(zhì)為普通灰鑄鐵。我們曾使用過的刮板流量計是雙殼體,材質(zhì)為碳鋼,鋼外殼有進口和出口,內(nèi)封殼是全壓力平衡,含有轉(zhuǎn)子、葉片和流量計測量部分。盡管碳鋼的熱膨脹系數(shù)略高于灰鑄鐵,但由于腰輪流量計為單殼體,這種類型的流量計是否受環(huán)境溫度變化影響較大呢?從 2010 年 4 月至 2012 年 9 月四臺流量計 35 次的檢定數(shù)據(jù)集中來分析,在不同季節(jié)或季節(jié)轉(zhuǎn)換,環(huán)境溫度變化時,流量計系數(shù)并無顯著變化(由于數(shù)據(jù)量大,在此不再列表)。而且在異常變化的 14 次中,只有一次發(fā)生在冬春季節(jié)之交,因此可排除環(huán)境溫度因素的影響。
2.3 體積管
體積管的重復性和穩(wěn)定性考核。我們采用休哈特控制圖對體積管檢定過程進行統(tǒng)計控制,根據(jù)控制圖的形狀來判斷其檢定過程是否存在異常因素,以便于查明體積管是否存在異常。控制圖分為平均值—標準偏差控制圖和平均值—極差控制圖。由于前者要求測量次數(shù)較多,試驗的數(shù)據(jù)至少需要 200 個才能繪制,而后者只須 100 個數(shù)據(jù)即可,因此我們采用平均值—極差控制圖來進行實驗和分析。
我們選用一臺流量計,在重復性條件下使用體積管進行檢定,每次測量 5 次,共測量 20 組。
2.4 檢定數(shù)據(jù)分析
(1)歷次數(shù)據(jù)統(tǒng)計。四臺流量計的校準順序隨機,一般是先倒入運行兩臺中的一臺,在體積管預(yù)熱后 1 小時進校準臺流量計。每一臺流量計的校準時間約為 1 小時,依次類推,第二至第四臺開始校準的時間分別為體積管預(yù)熱后 2 小時、3 小時和 4 小時。我們把四臺流量計從 2011 年 1 月至 2012 年 3 月共 16 次的檢定或校準系數(shù)的變化情況與體積管預(yù)熱時間進行了統(tǒng)計,四臺流量計的檢定次數(shù)為 53 次,流量計系數(shù)變化較大共發(fā)生了 14 次,占 26.4%,異常變化 11 次均發(fā)生在首臺檢定時,占 78.6%。因此體積管的預(yù)熱時間對流量計系數(shù)的變化有明顯影響。(2)原因確認。為了進一步確認體積管預(yù)熱時間短對流量計系數(shù)的影響,我們在流量計系數(shù)變化較大的情況下對同一臺流量計做了兩個對比,由此得知,體積管預(yù)熱時間是影響流量計異常變化的主要原因。
3.確認***佳體積管預(yù)熱時間試驗
計量器具在檢定或校準前為保證數(shù)據(jù)準確進行預(yù)熱是常識。但預(yù)熱時間由于各個現(xiàn)場條件不同并無明確規(guī)定。具體到流量計檢定工作來說,在 2009 年體積管更換前,由于體積管未采取保溫和通油前摻水預(yù)熱措施(由于出現(xiàn)體積管結(jié)蠟而采取的防結(jié)蠟措施),原油進入室溫體積管后,體積管和流量計的溫度平衡時間需要 1.5 至 2 小時,因此預(yù)熱時間基本滿足了要求。但由于檢定流量計涉及原油交接雙方,規(guī)程上對預(yù)熱時間又無明確規(guī)定,在實際操作中常成為爭議的焦點。下面我們想通過試驗,測試一下預(yù)熱時間長短對流量計系數(shù)校準的復現(xiàn)性的影響,從而找到***佳預(yù)熱時間,減小計量誤差。
3.1 試驗的設(shè)計
為了消除流量計本身變化、環(huán)境溫度、介質(zhì)溫度和介質(zhì)黏度對于試驗數(shù)據(jù)的影響,我們選取兩臺在 5#和 6#流量計在 1~2 天時間內(nèi)完成五個體積管不同預(yù)熱時間的數(shù)據(jù)對比,
2011 年 11 月至 2012 年 5 月做了 4 組數(shù)據(jù)。
3.2數(shù)據(jù)分析
體積管在溫度平衡即體積管投運 30 分鐘時進行流量計檢定,所獲得的數(shù)據(jù)重復性大,準確度低,在預(yù)熱 2 小時以上的數(shù)據(jù)重復性較好。因此流量計檢定或校準時較低預(yù)熱時間為 2 小時,***佳預(yù)熱時間為 4 小時至 24 小時。
4 .結(jié)語
對于使用體積管作為日常輸油流程來說,體積管一直處于運行狀態(tài),預(yù)熱時間的長短對流量計的檢定或校準幾乎沒有影響。當體積管只在檢定流量計時才倒入使用的情況下,尤其是在采用了保溫等防蠟措施的時候,通過現(xiàn)場測試對比來選擇正確的預(yù)熱時間對于檢定的流量計系數(shù)的準確性有至關(guān)緊要的作用。